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Xbee, trottinette et Pure Data

247 octets ajoutés, 7 janvier 2013 à 14:37
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=====budget=====
_xbee x2 : 44<br />_ardui-nano : 22<br />_support xbee truc :<br />_driver moteur :<br />_trotinette : 59<br />_driver moteurn moteur :<br />
*pourquoi ce materiel????
-xbee pour commander plusieurs modules à partir d'un seul point<br />
-trotinette : moyen abordable d'avoir moteur CC, roue, transmission par courroie le tout sur batterie 24V, pour environ 60 dollars europpéens d'occaz et qui fonctionne basiquement.
*Pour le moment n'ayant que deux xbee, la configuration est assez simple
La communication via port série doit être configurée avec des paramètres compatible entre arduino, pure data et xbee, <br />
-même baud rate
explications
-*ATRE : AT permet de modifier n'importe quel paramètres, expl ATMY 1\r change l'adresse à 1
ici RE est pour faire un reset des paramètres de bases
-*IDAAAA : identité du réseau AAAA-*MY1 : adresse de la radio à 1-*DL0 : adresse de la destination (station de base)-*D02 à D22 : activation des pin d'entrée-*IR50 : taux de raffraichissement 80ms (50 en hex)-*IT1 : nb de sample par pacquet soit ici 1-*BD7 : baud rate de 115200 (le 7 quoi...) entre 0 et 7 (standard baud rates par défaut 3)
0 = 1200 bps; 1 = 2400; 2 = 4800; 3 = 9600; 4 = 19200; 5 = 38400; 6 = 57600; 7 = 115200
-*WR : sauvegarde le tout
faire de même avec les autres en changeant MY2, MY3, etc...
ATRE, IDAAAA, MY0, BD 7, WR\r
penser à changer le baud rate de terminal serie<br />
ATBD6 => 57600 bps that's it !!!
_cablage*cablage,connexions
Arduino / Xbee
TX / Din
===Driver Moteurs===
_grillage *grillage d'un L298 trop de charge...
_test *test du driver moteur LLMD182000T
pont en H et tout ce qui faut d'intégré pour faire tourner un moteur jusqu'à 3A et 6A en pointe<br />
pas de soucis particuliers à constater, cablage simple et efficace<br />
_a tester : retour de température, ou de courant en cas de surchauffe
===control moteur via xbee et pd===
voici patch qui réagis au cliqueti, au traque pade et à la space barre...<br />pas super pratique mais ça marche au doight doigt et aux yeuxà l'oeil...
===problèmes à résoudre===
_moteur *moteur à du mal à partir sauf à fond sinon pas assez de couple_marche *marche mieux dans un sens que dans l'autre
>>réductionner le moteur
===a voir===
_tester *intégrer une roue codeuse ou autre truc dans le genre pour gérer la distance parcourue, pas besoin d'une précision au milimètre*tester xbee sans arduino car des sortie pwm pr sont dispo sur xbee pour driver les moteurs_comment *comment communiquer avec plusieurs xbee via pd?????
[[Catégorie:Projets]]
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