Mise en service Trotec C60 : Différence entre versions

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Installation le jobcontrol sur le pingouin 05
 
Installation le jobcontrol sur le pingouin 05
  
Cablage du remote, voir p5:
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Câblage du remote, voir p5:
 
https://fr.teka.eu/manuals/BA_LFE-101_301_FR.pdf
 
https://fr.teka.eu/manuals/BA_LFE-101_301_FR.pdf
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= OAVE 2020 - 09/07/20 =
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== Analyse de la prise Sub D9 vers groupe ventilation ==
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- Après recherche la prise sub d9 permettant de relier la laser au système de ventilation est générique, nous avons trouvé le brochage suivant :
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- Après investigation, le 24volts est fournis par le groupe de ventilation sur les broches 6 et 9 du sub d 9
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- La broche 1 est shuntée sur la broche 6
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- L'appuie sur le bouton de ventilation sur la Trotec action un contact sec sur les broches 1 et 3
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== Câblage du sub D9 ==
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- Pour simuler le groupe de ventilation nous avons raccordé une alimentation stabilisé de 24volts sous 100mA sur les broche 6(+) et 9(gnd) du sub d9
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- Avec un simple câble de prototypage Arduino nous avons shunté la prise 1 et 3, nous avons pu vérifié l’efficacité de le shunt via l'écran de JobControl passe de rouge au vert.

Version du 10 juillet 2020 à 15:31


Remise en service d'une découpeuse laser Trotec C60

Trotec.jpeg

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CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France

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Installation le jobcontrol sur le pingouin 05

Câblage du remote, voir p5: https://fr.teka.eu/manuals/BA_LFE-101_301_FR.pdf

OAVE 2020 - 09/07/20

Analyse de la prise Sub D9 vers groupe ventilation

- Après recherche la prise sub d9 permettant de relier la laser au système de ventilation est générique, nous avons trouvé le brochage suivant :

Prochage sub d9 vent laser engrave.png

- Après investigation, le 24volts est fournis par le groupe de ventilation sur les broches 6 et 9 du sub d 9

- La broche 1 est shuntée sur la broche 6

- L'appuie sur le bouton de ventilation sur la Trotec action un contact sec sur les broches 1 et 3

Câblage du sub D9

- Pour simuler le groupe de ventilation nous avons raccordé une alimentation stabilisé de 24volts sous 100mA sur les broche 6(+) et 9(gnd) du sub d9

- Avec un simple câble de prototypage Arduino nous avons shunté la prise 1 et 3, nous avons pu vérifié l’efficacité de le shunt via l'écran de JobControl passe de rouge au vert.